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      運(yùn)用統(tǒng)計分析法,降低設(shè)備故障率

      文字:[大][中][小] 手機(jī)頁面二維碼 2020/4/8     瀏覽次數(shù):    
      摘要: 設(shè)備故障率的高低,對生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行有著重要的影響。該文通過統(tǒng)計分析的方法,找到影響設(shè)備運(yùn)行的不利因素和設(shè)備事故發(fā)生的規(guī)律及趨勢,并加以控制,提高設(shè)備作業(yè)率。

        關(guān)鍵詞: 統(tǒng)計分析;設(shè)備事故趨勢;降低故障
        Key words: statistics analysis;trendency of equipment accident;reduce equipment fault rate
        中圖分類號:TU713 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-4311(2013)20-0063-02


        0 引言

        鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司下屬的一家企業(yè)。運(yùn)用事故統(tǒng)計分析方法,針對2010年所發(fā)生的事故,從事故發(fā)生的類型、事故類別、時間等方面進(jìn)行研究,基本發(fā)現(xiàn)了該廠的設(shè)備事故發(fā)生的規(guī)律及趨勢。2011年根據(jù)該研究成果,提出改進(jìn)技術(shù)措施及設(shè)備管理辦法,減少了事故的發(fā)生。


        1 統(tǒng)計分析方法在設(shè)備管理中的應(yīng)用
        1.1 設(shè)備事故統(tǒng)計分析定義 所謂的設(shè)備事故統(tǒng)計分析是運(yùn)用統(tǒng)計學(xué)研究設(shè)備事故發(fā)生規(guī)律的方法。它通過對大量的設(shè)備事故統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、整理和綜合分析,揭示設(shè)備事故發(fā)生的規(guī)律及分布特征。科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計分析結(jié)果能夠為觀察事故發(fā)生趨勢、探查事故發(fā)生原因、制定事故預(yù)防措施、預(yù)測未來事故等提供依據(jù)。

        1.2 設(shè)備事故統(tǒng)計分析的基本方法 事故統(tǒng)計分析方法包括:綜合分析法、統(tǒng)計分析和統(tǒng)計圖表等三種。


        2 2010年設(shè)備事故發(fā)生趨勢分析
        表1是2010年設(shè)備事故統(tǒng)計表,從中可以看出,2010年共發(fā)生設(shè)備事故177次,平均每月發(fā)生15次;造成主體作業(yè)區(qū)設(shè)備停機(jī)845.3小時,影響鐵精礦產(chǎn)量8萬噸,燒結(jié)礦產(chǎn)量10萬噸,造成經(jīng)濟(jì)損失5400萬元。
        2.1 事故類型分析 從圖1可以看出,在177次設(shè)備事故中:設(shè)備故障132次,一般事故27次,較大事故8次,重大事故10次。其中設(shè)備故障發(fā)生頻率較高,占到了設(shè)備事故的74.57%。主要原因是:(1)由于設(shè)備老化。(2)設(shè)備維護(hù)不到位。
        2.2 事故專業(yè)類別分析 從圖2可以看出,機(jī)械事故93次,電氣事故77次,生產(chǎn)事故7次,其中:機(jī)械和電氣設(shè)備事故發(fā)生較高,分別占52.54%和43.5%。

        2.3 設(shè)備事故季節(jié)性分析 從圖3可以看出,5、6、7月份事故率較高。主要是因為:這個季節(jié)溫度較高,同時也是生產(chǎn)的黃金季節(jié),生產(chǎn)量排產(chǎn)較高,為了保證生產(chǎn)任務(wù)的完成,需要設(shè)備長時間運(yùn)轉(zhuǎn),這樣就加大了設(shè)備隱患,使設(shè)備事故頻繁發(fā)生。


        3 設(shè)備事故管理改進(jìn)措施

        針對2010年設(shè)備事故發(fā)生頻繁,故障率較高,在2011年提出改進(jìn)技術(shù)措施及設(shè)備管理辦法,從設(shè)備前期預(yù)防管理、設(shè)備點檢定修管理入手,建立動態(tài)設(shè)備宏觀管理體系,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及提高設(shè)備作業(yè)率。①建立健全設(shè)備事故管理制度;②建立事故預(yù)案對策;③建立設(shè)備事故上報及分析制度;④設(shè)備事故預(yù)報、預(yù)警與精密點檢相結(jié)合。


        4 結(jié)束語
        從表3中可以看出,由于設(shè)備管理的加強(qiáng),使設(shè)備技術(shù)狀況全面得到升級,2011年設(shè)備事故發(fā)生次數(shù)明顯減少,僅有43次;設(shè)備故障停機(jī)時間由845.3小時減少到359小時,經(jīng)濟(jì)損失由2010年的5400萬元降低至600萬元。
        4.1 設(shè)備事故統(tǒng)計表
        4.2 事故類型與事故類別對比分析
        從圖4中可以看出,2011年設(shè)備事故共發(fā)生43起,比2010年177起減少了134起,事故次數(shù)減少了75.7%。其中:設(shè)備故障減少116起,故障次數(shù)減少了87.88%,一般事故減少12起,一般事故次數(shù)減少了44.44%,較大事故減少2起,較大事故次數(shù)減少了25%,重大事故減少4起,重大事故次數(shù)減少了40%。
        從圖5中看出,2011年比2010年減少的134次事故中,機(jī)械原因減少了61次,電氣原因減少了70次,生產(chǎn)原因減少了5次,其中機(jī)械原因和電氣原因減少幅度比較大。在機(jī)械方面主要是加強(qiáng)崗位、專業(yè)點檢,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),對于老化設(shè)備定期進(jìn)行更換。在電氣方面主要是完善電機(jī)燒損原因分析制度和制定電機(jī)修理費(fèi)考核制度。
        4.3 事故按時間對比分析
        結(jié)論: 從表4和圖6中看出,故障率呈下降趨勢,2011年故障率比2010年下降了58.38%,由1.93%下降至0.82%。
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